2007 年,中國石化西南油氣田按照“鞏固老區、拓展新區、科技進步、效益優先、擇優開發難動用儲量”的工作思路,精心組織生產運行,在新區儲量動用、老區穩產、工程工藝先導試驗等多方面取得了可喜的成績,全年實現新增天然氣5.2億方。從而使天然氣生產量從2005年的20億方增產到2007年的27億方,實現了三年邁進三大步的可喜成績。
近年來,隨著西南油氣田勘探開發力度的不斷深入,中淺氣層面臨著主力氣藏壓力低,井口壓力下降過快,穩產形勢嚴峻、新區規模上產條件尚不具備等困難。如何破解開發中難題,是西南油氣分公司廣大科技工作者面臨的巨大挑戰。西南油氣分公司通過地質綜合研究,加大新(老)區滾動勘探開發力度,開展新工藝技術先導試驗等一系列工作,實現了從“十五”期間年均天然氣生產增長2億方到2007年年增產天然氣5.2億方,年新增天然氣產量創歷史最好水平。
在新區儲量動用上,西南油氣分公司加強了以儲層預測為主要手段的地質綜合研究,精細刻畫了含氣砂體展布,確保了新區產能建設的順利實施。在馬井區塊蓬二氣藏,通過進一步加強以三維地震資料為主的儲層橫向預測,結合油藏地質評價,較準確地預測了天然氣富集區,使2007年開發井成功率100%,產能達標率 190%,滾動開發建產效果顯著。全年馬井蓬萊鎮組氣藏共完成鉆井及測試8口,獲無阻流量117.43萬方/天。投產8口,日產能力達17.45萬方,平均單井日產天然氣2.1萬方,是單井設計產能的2.1倍,新建天然氣產能0.44億方/年,完成年度計劃的129%。通過對新都氣田遂寧組氣藏實施滾動勘探開發評價,落實近期可開發儲量約26億方。針對新場氣田沙三氣藏儲量動用程度低的狀況,通過地震資料重新處理,進一步弄清了含氣沙體展布范圍,全年完鉆 4口開發井,測試獲無阻流量41.54萬方/天,日產天然氣19.14萬方,平均單井產能4.79萬方/天,是單井設計產能的1.92倍。
在老區穩產上,以動靜態資料結合,加強氣藏精細描述,建立氣藏三維動態模型,在搞清剩余儲量分布基礎上,優化了老區主力氣藏穩產調整方案,提高了老區產能建設效果。如新場氣田沙二氣藏、洛帶氣田遂寧組氣藏,通過深化地質認識、修正完善氣藏地質模型,2007年新場沙二氣藏建產2.19億方/年,洛帶遂寧組氣藏建產0.55億方/年,兩個主力氣藏都取得了較好的建產效果。
為了解放油氣層爭取更大效益,西南油氣分公司以加強了水平井論證、“網絡裂縫酸化技術”和“燃爆誘導壓裂+酸處理”等新工藝技術先導試驗,并取得巨大成效。大邑1井須二段儲層天然裂縫異常發育,在鉆井和完井過程中對儲層的傷害較大,通過小規模清水壓裂和130方降阻酸的網絡裂縫酸化,測試產量由0.3萬方/天上升到36萬方/天,無阻流量達51.62萬方;高廟子構造川高561井須二段,由于鉆井污染和射孔的不完善,造成了儲層和井筒連通性差和破裂壓力高(射孔后,井口壓力95MPa下未壓開儲層),對此,有針對性的開展“燃爆誘導壓力+酸預處理”試驗,有效降低了地層破裂壓力,同時改善了儲層的滲流條件。經燃爆誘導壓裂和83方酸化施工后,測試無阻流量為21.38萬方/天,實現該構造須二段工業氣流的突破,目前該井在51MPa壓力下產量為5萬方/ 天左右。
新區和老區的并進,使西南油氣田產量保持了持續上升勢頭,順利完成了全年生產任務,為2008年西南油氣田穩產增產打下了堅實的基礎。